巨化员工:麻烦大王——吴坚

07.05.2015  21:46

    这次单体工段6S检查,现场毛竹架没有及时拆除,蒸汽还有系统泄漏点,员工夜班的精神状态还需加强……”在电化厂PVDC车间每月两次的PPT曝光台上,集团公司劳模吴坚指着现场拍下的照片说道。

看似爱找麻烦,其实是较真

    自从车间设立PPT曝光台以来,吴坚每次在现场看到不合理、不规范的地方,都会用手机记录下来,在调度会上通报,大伙都说他特别爱找“麻烦”。

    去年,受市场因素的影响,VDC产品的销量一直不稳定,为了降低成本,吴坚每天一上班就待在现场找“麻烦”。“氯化岗位主要物料是氯乙烯和氯气,它的指标控制得好不好直接关系到我们VDC装置的物料消耗;另外这个岗位容易发生安全事故,所以也关乎着整个装置的安全生产问题。”他一边说一边在本子上记录着。为了解决这个问题,吴坚又开始给自己和主操们找“麻烦”,推出了“小指标竞赛”看板上墙管理。

麻烦不是白找的

    “工作多干、困难多上、荣誉多让。”这是车间主任吴志刚对吴坚的评价。皂化残液是制约单体生产的瓶颈,残液外排的问题如果得不到解决,那么单体的流量始终开不上去,越是困难和麻烦,吴坚就越不放弃。经过他两年多的努力,皂化系统也实现了钠法转变到钙法的生产,解决了钠法皂化残液难处理的环保大问题。改进后的工艺将装置清洗周期拉长至一年甚至更长时间,不仅提高了VDC产品近2%的收得率,减少了产品对VC、烧碱和氯气等资源的消耗,而且装置利用率也大大提高,设备中小修费用大大降低,仅节省装置清洗费一项每年就近150至180余万元。高塔通过增加塔节,改进回流,增大换热设备等措施,产品纯度可达到99.99%,生产能力从原来单套1万吨/年提高到2万吨/年。

角色转换,态度不变

    去年9月,吴坚从工段长调到了工艺员的岗位,可他爱找麻烦的性格却一点没改变。这次他又是自找麻烦,刚当工艺员许多工作方式都和原来不一样,以前只要实施项目,现在却要自己做方案、画图、找设备,他每天下班都在电脑上查资料,向其他工艺员学习画图,不断地重复,一点点地摸索。“我要努力适应新岗位的要求,力争做一名优秀的工艺员。”吴坚自信满满地说。